[深中通道]深中通道项目迈上新阶段

【来自重点工程一线的报道】
4月12日11时 , 粤港澳大湾区重大战略项目深中通道隧道工程首个钢壳沉管 , 在缆绳的牵引下 , 从浅坞区缓缓横移至深坞区 , 顺利完成下水作业 , 等待二次舾装作业 , 为接下来的沉管隧道安装打下了坚实基础 , 也标志着深中通道项目建设迈上一个新阶段 。
深中通道是集“桥、岛、隧、水下互通”为一体的超大型跨海交通基础设施 , 沉管隧道全长达到6.8公里 , 由32个管节加一个最终接头“搭积木”连接而成 , 为世界首例双向八车道海底沉管隧道 。 其标准管节长165米 , 宽46米 , 高10.6米 。 首个浇筑完成的E1管节是非标准管节 , 长123.8米 , 重达6万吨 , 比肩“辽宁舰”的重量 。
疫情防控 抢回失去的时间
进入4月 , 坐落在珠海牛头岛的深中通道沉管智慧工厂显得格外忙碌和紧张 。 浇筑后重约6万吨的深中通道首节钢壳沉管已完成一次舾装施工 , 正全副武装等待下水 。 中国交建第四航务工程局项目团队争分夺秒抢抓工期 , 以实际行动奋力实现防疫复产“双战双赢” 。
“其实早在1月19日 , 广东省首例新冠肺炎患者确认后 , 我们就开始做准备了 。 ”四航局深中通道项目党支部书记兰志成说 , “我们条件有限 , 是个孤岛 , 交通也不太方便 。 只有做好充足准备 , 外防输入 , 才能打赢疫情防控阻击战 。 ”
生产工作和疫情防控同部署同开展 , “我们务必做好沉管预制的每一个细节、每一道工序 , 技术方案落实到每一个岗位 , 每一名工人 , 才能确保钢壳沉管隧道滴水不漏 。 ”项目每天的早班会上 , 工程师杨洋都再三叮嘱 。
【[深中通道]深中通道项目迈上新阶段】自主创新 破解钢壳预制难题
深中通道沉管隧道采用钢壳混凝土组合结构形式 , 该结构为国内首次应用 , 国际上首次大规模使用 。 该结构形式就是钢板包着混凝土 , 类似“三明治”结构 。
设计师对深中通道隧道100年寿命提出了苛刻的要求 , 每一个仓格里钢壳和混凝土间的缝隙只能有5毫米的脱空 。 最严格设计标准 , 最严格的执行 , 沉管预制工艺流程不能有任何闪失 。
早在2015年 , 为直观获取混凝土在钢模中的流动状态 , 广东省交通集团、深中通道管理中心和中交四航局组成技术专家攻关小组 , 历时4年多 , 在实践中研究能满足钢壳质量标准的混凝土材料 。 实践研究进行了上百次隔仓模型浇筑试验 , 突破了封闭式隔仓混凝土填充密实度等“卡脖子”难题 。
“光是为了找到最好的原材料 , 我们就几乎跑断了腿 , 晚上做梦都是混凝土 。 ”中交四航局深中通道项目试验室主管孙帅说 , “解决了影响混凝土性能的单个敏感因素后 , 还要继续研究温度、时间、浇筑泵管、设计性能指标等多个因素耦合下对混凝土的影响 , 必须确保混凝土性能万无一失 。 ”
中交四航局技术团队自行设计了一款智能化浇筑装备 , 专门为深中通道量身定制 。 该成果填补行业空白 , 形成了相应的行业标准及核心关键技术 。 技术团队自主研发的高稳健自密实混凝土 , 在智能机器人的自动化控制下 , 圆满完成了首节沉管的浇筑任务 , 这也是世界上首次大规模采用自密实混凝土浇筑钢壳沉管 , 奠定了中国钢壳沉管隧道预制的基础 。
深中通道沉管是目前世界上最宽的海底沉管隧道 。 沉放最大水深达40米 , 沉管结构的受力非常复杂 , 预制完成的8万吨钢壳沉管 , 如何提速 , 一开始就是四航工程师的必答题和挑战题 。 为满足工期要求 , 加快粤港澳大湾区基础设施建设 , 牛头岛沉管预制工作计划于2022年年底完成 , 项目要保证每月生产1节沉管 , 必须1天之内完成钢壳沉管在预制厂内的纵移动 。
“当时我们经过了巨大革新才使港珠澳大桥顶推系统实现从30天到15天再到7天的提速 , 这已经到达了极限 , ”四航局技术中心总经理陈伟彬说 , “但是现在用这套顶推系统做深中通道项目 , 难以满足功效要求 。 ”项目团队最终创新研制出适合深中通道钢壳沉管的移动系统 , 实现了从港珠澳大桥首节沉管移运典型施工耗时一个月 , 到深中通道首个钢壳沉管移运典型施工仅用5个小时的重大技术突破 , 成功攻克了8万吨沉管移运难题 。
“虽然我们已经调试过很多次设备了 , 但毕竟没有用台车真正运过6万吨的东西 。 在沉管移运完成前 , 那心都是悬着的 。 但实践证明 , 我们真的成功了!”项目设备部部长赵国臻激动地说 。 相较港珠澳大桥的沉管移运的用时7天 , 深中通道的首节沉管移运仅仅用了4.5个小时 , 力争突破3个小时 。
党建引领 攻克“卡脖子”工程
深中通道项目钢壳海底隧道在国内首次采用双向八车道 , 断面宽度46米 。 二次舾装区改造也是一项“卡脖子”工程 , 它就像一个“水池” , 只有先把水池门关上 , 灌满水 , 让沉管下到这个水池 , 才能借助水的浮力拖动沉管出海 , 为整体工程提供保障 。
春节期间 , 负责牛头岛上项目的党员干部没有选择休假 , 主动留守 , 加班加点新建坞门 。 然而 , 突然来袭的疫情 , 打乱了原本的计划 。 “坞门倒排工期 , 若不能在2月底预制完成 , 将牵一发而动全身 , 沉管不能下水开展二次舾装作业 , 深中通道的整体工期将会滞后 。 ”项目工程师陈聪与大家一起回味春节面临的情况 。 打通沉管出海的咽喉通道 , 每一天都不能耽误 , 项目团队必须咬紧牙 。
终于 , 历时96天的双班倒 , 终于让重达20700吨的巨型预制构件——坞门 , 如期顺利建成 。 3月27日开始了两万吨坞门的转向、移动工作 。 随着坞门被钢缆绳慢慢迁移到坞墩 , 灌水坐底 , 标志着整个二次舾装的改造作业正式结束 。 项目团队成功抢回工期 , 党员突击队攻克了“卡脖子”难关 。
项目团队保持“鸡蛋里挑骨头”劲头 , 首个钢壳下水 , 项目团队历经5年技术攻关 , 精雕细琢的钢壳沉管产品 , 必须确保万无一失 , 只有钢壳沉管平安入水 , 悬起来的心才能落下 。 4月12日11时 , 当现场工程师收集到所有工序环节核查数据后 , 沉管下水的历史性时刻启动 。 项目总指挥、深中管理中心主任王啟铜一声令下 , 沉管横移启动 , 四台卷扬机同步用力 , 沉管在缆绳的牵引下 , 缓缓进入深坞区 , 实现和大海的首次“接吻” 。
【[深中通道]深中通道项目迈上新阶段】■专家说
交通运输部总工程师、深中通道技术专家组组长周伟:“深中通道项目的建设极具综合性、复杂性 , 极富挑战性 , 技术专家组将继续发挥各自领域所长 , 切实为项目建设中遇到的重大技术方案、关键技术难题、科研创新成果等提供咨询意见和技术支撑 , 形成强大的技术支撑力量 , 保障工程顺利实施 。 ”
(本报采访人员 吴春燕 王忠耀)


    推荐阅读