山东大学徐衍亮团队特稿:盘式横向磁通永磁无刷电机的新结构
团队介绍

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【山东大学徐衍亮团队特稿:盘式横向磁通永磁无刷电机的新结构】徐衍亮 , 山东大学教授 , 博士生导师 , 博士 , 微电机编委 , IJAEM编委 , 中国电工技术学会直线电机专委会委员 。 研究方向永磁电机及特种电机的设计及控制、电动汽车电驱动系统研究、磁悬浮轴承的设计及控制 。
作为负责人或主研参与50余项科研项目的研究 , 包括国家自然科学基金项目、国家863计划项目、山东省科技重大专项(新兴产业)、山东省2017年重点研发计划等 。 在IEEETransaction、IET、中国电机工程学报、电工技术学报等国内外学术刊物发表学术论文60余篇 , 已授权发明专利12项 。

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崔波 , 山东大学硕士研究生 , 研究方向为永磁同步电机矢量控制技术 。 曾参与包含国家自然科学基金、国家863计划项目、山东省重点研发计划项目在内的科研项目6项 , 发表论文5篇 。 目前就职于国网山东省电力公司临沂供电公司 。
导语
盘式横向磁通电机(DTFM)电磁负荷相互解耦 , 功率密度高 , 轴向长度短 , 具有很好的应用前景 。 本文基于DTFM的原理特点以及软磁复合材料(SMC)和叠片硅钢材料(Si-Steel)两者间铁磁性能的互补性 , 提出SMC和Si-Steel组合(SMC-Si)铁心DTFM 。
该种电机主要采用SMC定子齿和Si-Steel定子轭组合方式 , 可以充分利用SMC材料和Si-Steel材料的优势 , 避免或削弱其缺点 , 提高DTFM的性能 , 同时提高了电机的机械强度、降低了电机的加工装配难度 。 SMC定子极靴的存在对降低电机有效气隙、提高永磁体的利用率以及降低电机的齿槽转矩具有重要意义 。
研究背景
盘式横向磁通永磁无刷电机(简称为DTFM)综合了盘式永磁无刷电机、分数槽集中绕组永磁无刷电机及横向磁通永磁无刷电机的综合优势 , 具有高效、高功率密度、高转矩密度特点 。 但传统的Si-Steel定子铁心DTFM存在槽满率以及减小有效气隙的矛盾 。
软磁复合材料(SMC)作为一种新型软磁材料可用于电机设计 , 具有高频铁耗低、磁热各向同性的特点 。 因此 , SMC材料更适用于具有三维磁路的永磁电机中 。 但SMC电机也只利用了SMC材料的各向磁同性的优点 , 其低频铁耗高、导磁率低的缺点并没有避免或削弱 。
因此需要充分利用SMC材料和Si-Steel材料的优势 , 避免或削弱其缺点 , 开发出高性能的永磁电机 。
论文方法及创新点
本文针对传统Si-SteelC型铁心DTFM的缺点 , 提出一种以SMC为定子极靴、以Si-Steel为定子极身的3相10转子极12定子极SMC-Si组合C型铁心DTFM 。 图1给出了SMC-Si铁心DTFM结构图 。
由于增加了由SMC材料制成的定子极靴 , 使电机具有降低电机有效气隙、提高永磁体的利用率、降低电机的齿槽转矩的优势 。 同时 , 由于SMC定子极靴厚度较小而截面积较大 , 克服了SMC磁导率低、低频运行铁耗较高的缺点 。

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图1SMC-Si铁心DTFM结构图
为验证SMC定子极靴对提高DTFM性能的意义 , 对不同材料定子模块铁心DTFM进行性能比较 。 采用三维电磁场的有限元方法 , 得到三种电机在额定转速3000r/min下的空载相电动势波形如图2所示 。
可以看出 , SMC-Si铁心DTFM的永磁相电动势最高 , 这是由于SMC-Si铁心DTFM的定子极靴减小了有效气隙;SMC铁心DTFM永磁相电动势最低 , 这是由SMC材料导磁率低造成的 。

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图2三种电机空载相电动势波形比较
图3为三种电机的齿槽转矩波形比较 。 可以看出 , 三者具有相近的齿槽转矩 ,

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图3三种电机的齿槽转矩波形
由于SMC-Si铁心DTFM采用了SMC定子极靴 , 本身有助于削弱齿槽转矩 , 并且具有更多进一步削弱齿槽转矩的方法 。 本文采取的方法包括调整定子极靴角度a、定子C型铁心两极靴的相对位置b、转子磁体极弧角度g , 这些参数分别如图4所示 。

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图4用于降低齿槽转矩的参数
在给定电机结构尺寸的前提下 , 首先改变定子极靴角度a , 齿槽转矩及相电动势的变化如图5所示 。 可以看出 , 随a的增大 , 电机齿槽转矩先降低后增大 , 在a=27°时具有最低齿槽转矩 。 随a的增大 , 永磁相电动势趋于降低 。 因此在采用调整a来降低齿槽转矩降低时 , 则需要考虑由此可能导致的空载相电动势的下降 。

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图5a对齿槽转矩峰峰值及相电动势的影响
然后改变定子极靴错角b , 齿槽转矩及空载相电动势的变化如图6所示 。 可以看出 , 随b的增大 , 齿槽转矩降低 , 错角在3°-5°范围内 , 齿槽转矩变化较小 , 超过5° , 再增加错角 , 齿槽转矩范围增加较快 。 值得注意的是 , 调整极靴错角对电机空载相电动势波形影响较小 , 因此调整极靴错角是一个较好的降低电机齿槽转矩方法 。

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图6b对DTFM齿槽转矩峰峰值及相电动势的影响
最后改变转子磁体极弧角度g , 齿槽转矩及空载相电动势变化如图7所示 。 可以看出 , 在g增大时 , 齿槽转矩有先增大再降低然后再增大的变化规律 。 在g增大时 , 相电动势幅值变化不大 , 平顶宽度有所增大 , 显然磁体宽度增大后 , 永磁体气隙及齿顶漏磁增大 , 相电动势增大程度有所降低 。

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图7g对DTFM齿槽转矩峰峰值及相电动势的影响
本文提出的基于SMC-Si组合铁心DTFM用于电动汽车驱动 , 具有6kW144Vdc3000r/min的额定参数 。 在额定转速在对样机进行空载实验 , 测得空载反电动势波行如图9所示 。 可以看出 , 样机电机三相空载相电动势波形正弦性及对称性良好 。

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图9在3000r/min时的三相相电动势波形

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图103000r/min下仿真与样机实测对比
对A相绕组反电势的实验结果与有限元仿真结果进行对比 , 对比结果如图10所示 。 由图可知 , 实验测出的反电势略小于有限元仿真结果 。
在保持电压120Vdc不变的条件下 , 测试样机在不同转速下的负载特性 。 图11为不同转速下电机系统的效率曲线 。 其中效率是电机与驱动器的总效率 , 施加的载荷转矩从0N·m开始递增 , 增加步长为0.5N·m 。
可以看出 , 600rpm转速下的电机系统可能已经工作在重载状态下 , 电机绕组电流高 , 定子铜耗大 , 因此其效率最低 , 仅有22%;其次为1000rpm转速下的系统效率约为68%;1500rpm和2000rpm转速下电机系统效率基本一致 , 约为75% 。 由此可以得出 , 当电压相同、转速不同时效率曲线有较大区别 , 随着转速的不断增大 , 相同电压下的最大效率点也逐渐增加 , 并且高效区间不断增大 。

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图11120Vdc下不同转速功率下的效率曲线
结论
本文提出的SMC-Si组合DTFM比Si-Steel铁心DTFM和纯SMC铁心DTFM具有最高的空载相电动势 , 且三种定子铁心DTFM齿槽转矩相近 。 SMC极靴磁密低且厚度小 , 克服了SMC材料磁导率低、低频铁耗高的缺点 。
SMC极靴结构使SMC-Si铁心DTFM具有更多的降低电机齿槽转矩的方法 。 经过对a、b、g参数的优化设计 , 可以使SMC-Si铁心DTFM具有很低的齿槽转矩 。 但在进行齿槽转矩降低的优化设计中 , 需要考虑由此导致的空载相电动势的变化 。 最后通过样机实验验证了所提出DTFM新结构的可行性 。
引用本文
徐衍亮,崔波,张文晶,薛成勇.软磁复合材料-Si钢组合铁心盘式横向磁通永磁无刷电机[J].电工技术学报,2020,35(5):983-990.XuYanliang,CuiBo,ZhangWenjing,XueChengyong.DiskTransverseFluxPermanentMagnetBrushlessMotorBasedonSoftMagneticComposite-SiSteelCore.TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety,2020,35(5):983-990.
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